PLC在电炉电极自动升降控制中的应用

2020-11-25 09:54:31

摘要:介绍S7-300可编程序控制器在电炉控制系统中的应用及电极升降控制的原理。


炼钢电弧炉是将废钢或还原铁装入炉内,使之与三根人造石墨电极之间产生三相交流电弧,将炉料熔化并冶炼成钢的炉子。本系统的电极升降是利用弧流的设定值与实际值比较差动调节,当设定值大于实际值,电极下降,反之上升,最终达到平衡点进行稳弧冶炼的过程。我公司16#电弧炉就是利用这一原理采用PLC自动采样、自动控制电极升降,从而实现冶炼过程的自动化。


1、PLC系统硬件配置


如图l所示.电源模块总是安装在机架的第一槽,CPU模块安装在第二槽。S7-300用背板总线将除电源模块之外的各个模块连接起来。背板总线集成在模块上,模块通过U形总线连接器连接,每个模块都有一个总线连接器,插在各模块的背后。安装时先将总线连接器插在CPU模块上.并固定在导轨上,然后依次装入各个模块。通过对CPU及DI、DO、AI、AO各模块的组态,保证各开关量的输入、输出控制及弧流、弧压的采集,并通过模出控制电极升降。

2、PLC系统编程应用


2.1 主程序结构

系统主程序由OBl完成,

组织块Obl:在选择自动档位时调用FB3、FC1O、FCll、FCl2来自动完成模入、模出、比较、PID调节等功能。

功能块FCl:是来自三相弧流弧压模数变换环节,由模拟量转变成数字量。

功能块FCl0、FCll、FCl2:用来限制实际弧流弧压最大值、最小值是否运行在这个参数之间,如出现偏差及时保护。
功能块FB3:是运行PID闭环调节的功能块。
数据块DB:用来分类储存设备或生产线中变量的值,数据块也是用来实现各逻辑块之间的数据交换、数据传递和共享数据的重要途径。


2.2 参数功能表

电弧炉冶炼电极升降过程必须采取闭环控制方式,才能使系统稳定工作,所以我们在PLC里引入功能块FB3(图3)并设置了PI动态调节、限幅及死区调整等环节。


2.3 电极升降系统PI工作原理
根据冶炼工艺要求来设定弧流I0(要求实现的电流值)、弧压UO(变压器五档调压),电炉引弧期间,电极升降频繁,怎样使它既不断弧又要在最佳工作状态,我们引入了比例积分调整环节。
比例部分
I实-IO/UO×U实×1.732=±I07
I07×IN3=KP
式中,I实一实际电弧电流值;I  O一设定电弧电流值;UO一变压器五档位选定电弧电压值;U实一实际电弧电压值;I07一运算过的电流值;IN3一可调整的比例倍数;KP-比例系数(存放在功能块DBl.DBDl2处)。
积分部分

IN4/IN5×DB1.DBD4=DBl.DBD8
(DBl.DBS×I07)+I08=DBl.DBD20
式中,IN4(DB6.DBD48)、IN5(DB6.DBD4)、 DBl.DBD4一可调整的积分时间常数:DBl.DBD8一积分时间常数;DBl.DBD20--积分累加系数。
综上所述,功能块输出OUT可表示为
OUT=DB1.DBD12+DB1.DBD20式中,DBl.DBDl2一比例系数:DBl.DBD20一积分累加系数。当I07差值为正时证明实际弧流大弧压低电极上升;为负时证明弧流小弧压高电极下降。电极上升下降反应速度由PI调节常数设定,比例、积分常数可根据不同情况进行调整.在调试中修正。此外还有死区控制(又称冶炼稳定区),输出值一旦进入此区,系统自检定为稳弧区(电极波动≈0),也就是给定值、弧流、弧压三个量关系的平衡,以保证弧流的稳定。为防止断弧还要有上升下降速度限幅,一般使上升、下降限幅值设为0.5:1即上升速度为下降速度的50%,此值可根据实际情况进行调整。调整时要适当改变比例、积分时间常数及上升下降速度限幅值,以保证电炉顺利引弧并使冶炼电流平稳。


本系统电极控制为液压式.通过控制阀将电信号变换成液压信号,用液压缸直接移动电极架的方式,由于消除了旋转部分的惯性,所以起动特性良好。从输入信号给出以后,到电极达到最高速度的时间为40~80ms左右。


3、结语


此系统经调试后现已正常运行。系统运行稳定,起弧快,冶炼平稳。与传统的模拟系统相比,具有控制精度高、可靠性强、故障率低、便于维护等优点。使得电炉冶炼质量和自动化程度都较过去发生了质的飞跃。